上海同力針對本公司ZJTL3840立磨進行了研究和改造,得出了一些方法!
(1)嚴(yán)格控制入磨物料粒度,禁止大塊和鐵器進入磨內(nèi)。喂料量要均勻穩(wěn)定,以防止磨機振動。
(2)輥磨也是一種風(fēng)掃磨,通風(fēng)量控制要適當(dāng),風(fēng)量不足,合格細粉不能及時帶出,使料層增厚,產(chǎn)量降低;風(fēng)量過大,料層過薄也會影響操作。
(3)事實上,針對ZJTL3840立磨穩(wěn)定輥子的壓力也是相對,在實際生產(chǎn)中我們將蓄能器壓力調(diào)到14MPa,液壓系統(tǒng)的壓力調(diào)整隨著喂料量多少而加減,只是相對在一定范圍內(nèi)不調(diào)整,兼顧著吐渣情況和磨機主電機電流情況,料層厚度情況等進行壓力調(diào)整。
(4)在立磨運行時,磨內(nèi)負(fù)荷量變化,可以從磨機電流,進出口差壓,料層厚度等參數(shù)變化反映出來。差壓變化趨勢是反應(yīng)磨內(nèi)負(fù)荷量變化最具有代表性的變量。是工藝生產(chǎn)操作中主要的控制的參數(shù)之一。差壓增加,料層變厚,磨內(nèi)負(fù)荷加大;差壓減小,料層變薄,磨內(nèi)負(fù)荷有下降趨勢。這兩種情況都因料層不穩(wěn),從而使振動加劇,粉磨阻力增大,磨機電流忽高忽低地大幅度擺動。以致跳停,穩(wěn)定了差壓,也就使磨內(nèi)負(fù)荷量穩(wěn)定,從而使立磨能平穩(wěn)運行。在正常的操作中,通常是采用調(diào)整喂料量來控制差壓。我公司控制在7000Pa左右。其他對差壓影響的因素如系統(tǒng)風(fēng)量,輥壓,分離轉(zhuǎn)速等,可根據(jù)實際情況作相應(yīng)的調(diào)整。
(5)立磨出口溫度對保證生料水分合格和磨機穩(wěn)定具有重要作用,出口溫度過高(>95℃)料層不穩(wěn),磨機振動加大,同時不利于設(shè)備安全運轉(zhuǎn)。出口溫度主要通過調(diào)整喂料量、熱風(fēng)閥門、冷風(fēng)閥門及立磨和增濕塔噴水量等方法控制。
(6)對于生料水分控制指標(biāo)≤0.5%,為保證出磨生料水分達標(biāo),可根據(jù)喂料量、磨進出口溫度,入磨生料水分等情況通過調(diào)節(jié)熱風(fēng)量和磨機噴水量等方法來解決。若細度或水分超標(biāo),要在交接班記錄上分析造成原因及糾正措施。
以上就是上海同力針對ZJTL3840立磨進行的研究,當(dāng)然不同型號的立磨其改進的方法可能略有偏差,但總體上不會有太多變化。如果您還有什么問題,都可隨時咨詢我們上海同力!
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