摘要 煉鐵廠在降成本工作中“大處著眼,小處著手”,嚴(yán)格管理,杜絕浪費,使耐火材料消耗由去年的每噸鐵15.03元降到了10元以下,2月份達(dá)9.94元/噸鐵,取得明顯成效。據(jù)介紹,煉鐵廠由于...
煉鐵廠在降成本工作中“大處著眼,小處著手”,嚴(yán)格管理,杜絕浪費,使耐火材料消耗由去年的每噸鐵15.03元降到了10元以下,2月份達(dá)9.94元/噸鐵,取得明顯成效。據(jù)介紹,煉鐵廠由于耐火材料品種多、使用量大,有的泥料價格高、費用大,是降成本工作的難點所在。為降低耐火材料消耗,該廠首先堅持嚴(yán)格管理,杜絕浪費。他們把降成本指標(biāo)層層分解,將費用指標(biāo)分解到車間,由各車間細(xì)分到班組、考核到崗位、落實到人頭,從制度上杜絕浪費。廣大職工也充分認(rèn)識到只有認(rèn)真干好本職工作,多降成本,才能增加收入。4號高爐主動對標(biāo)找差距,針對生產(chǎn)過程中存在的不足,發(fā)動職工出主意、想辦法,增強了職工的節(jié)約意識,遏制了浪費現(xiàn)象。4號高爐2月份耐材實際費用降到了9.66元/tp,比考核計劃降低了1.17元/tp,當(dāng)月耐材成本下降了16.6萬元。其次,增強責(zé)任意識,提高工作質(zhì)量。高爐領(lǐng)用泥料做到先算后用,按計劃用多少領(lǐng)多少,避免泥料干燥而造成浪費;通過提高爐前工操作技能,改進(jìn)操作方式,嚴(yán)格按照安全技術(shù)操作規(guī)程,減少炮泥消耗和泥套損壞。墊溝班通過提高工作質(zhì)量,努力延長鐵溝、渣溝使用壽命周期,降低了溝泥消耗和費用。鑄鐵砌罐班對以往扣罐后報廢的舊耐火磚進(jìn)行了二次利用,將撿出的廢磚重新砌筑到鐵水罐的次要部位上。這些工作為煉鐵降低成本起到了積極的推動作用。